R系列減速電機故障案例分析
R系列減速電機故障案例分析。于是工作職員放出所有的潤滑油,發(fā)現斜齒輪減速箱底有大約1厘米厚的油垢雜質(zhì),內含金屬屑。運行中盡量避免緊急泊車(chē),反向開(kāi)車(chē)時(shí)加速不得太快,以保證不會(huì )發(fā)生兩齒輪齒面碰撞而引起早期點(diǎn)蝕。接著(zhù),工作職員放掉部門(mén)潤滑油,打開(kāi)R系列減速機軸承端蓋,對斜齒輪減速機動(dòng)彈軸承間隙進(jìn)行丈量,沒(méi)有發(fā)現精度超標,因此軸承因素被排除。然后丈量齒間隙、齒側間隙、輪齒接觸面積,均符合要求。
經(jīng)現場(chǎng)工作職員共同研究,提出故障發(fā)生的原因有可能是下面幾種情況,種是由于主軸裝置端地基有裂紋,造成主軸與帶抱閘減速機的軸同心度超標,主軸跳動(dòng)引起的R系列齒輪減速馬達內齒輪碰撞。檢查R系列減速電機齒輪表面,發(fā)現各齒輪表面均泛起不同程度的麻坑和凸出,麻坑呈長(cháng)條狀,表面金屬有被撕掉的痕跡,齒輪3、4較嚴峻,齒輪4還泛起稍微的金屬被切除現象,因此,判定為潤滑油過(guò)稀引起的齒面擦傷與膠合。在以后的出產(chǎn)中,定要留意以下事項:將R系列減速電機各部需加注的潤滑油牌號寫(xiě)入現場(chǎng)操縱規程中,不得隨意加注潤滑油,以保證潤滑油膜的形成,使兩齒面不會(huì )直接接觸發(fā)生摩擦,確保齒輪不會(huì )發(fā)生摩擦和膠合而失效。后蓋上R系列減速電機蓋后加注潤滑油,聽(tīng)聲音、摸溫度均正常。詳細方法:在從R系列減速電機從動(dòng)齒輪上平均刷涂混合研磨劑,開(kāi)動(dòng)電機慢速進(jìn)行研磨,共研磨3遍,用半圓形油石進(jìn)行打磨,刷涂180號特制研磨砂,慢速開(kāi)動(dòng)電機研磨遍,經(jīng)檢查8處因膠合凸出點(diǎn)已磨平,麻坑已變淺,所有斜齒輪減速馬達齒輪齒面已光亮,無(wú)銹跡。為此,對齒輪聯(lián)軸器間隙、主軸水平度進(jìn)行了丈量,均未發(fā)現題目,因此主軸端因素被排除。按期對』齒輪減速機進(jìn)行檢驗,每半年更換次潤滑油,并徹底清理箱內雜質(zhì),以減少齒面磨損,確保齒輪不會(huì )發(fā)生點(diǎn)蝕而失效。
處理方案:因齒輪表面沒(méi)有進(jìn)行特殊處理,與內部材質(zhì)相同,決定對齒面進(jìn)行研磨處理。脫開(kāi)主軸與R系列減速電機之間的聯(lián)軸器,打開(kāi)斜齒輪減速機蓋,對軸間距、齒輪間隙、側間隙進(jìn)行了丈量,都沒(méi)有超標,因此,安裝精度因素被排除。清理:慢速滾動(dòng)刷機械油清理齒面砂子、白厚漆,并沖掉底部沉積物,用面粉和成團,粘掉齒面及斜齒輪減速機中剩余的雜質(zhì)。研磨劑:強力白厚漆與150號金剛砂按定比例的混合、180號特制研磨砂。R系列減速電機在日常出產(chǎn)過(guò)程中,工作職員發(fā)現斜齒輪減速機內部泛起異常情況,立刻停機進(jìn)行檢查處理,并逐個(gè)部位進(jìn)行排查,找出故障發(fā)生的原因,現將整個(gè)案例寫(xiě)出來(lái),給大家借簽下。我們找到了題目的真正原因:第,不同牌號的潤滑油混合,引起油品變質(zhì);第二,機械油過(guò)稀,形成不了油膜,起不到潤滑的作用;第三,安裝時(shí)沒(méi)有清理斜齒輪減速機底部,而直接加注潤滑油,使潤滑油含有油質(zhì),引起斜齒輪減速機齒輪的磨損,磨損脫落的金屬屑提高加快了齒面磨損。http://www.oaraishinsengumi.com/product/list-rxiliejiansuji-cn.html
關(guān)鍵詞:齒輪箱一體化選型_減速機選型_減速器選型_減速電機選型_伺服減速機選型_伺服電機減速機選型_錐齒輪減速機選型_硬齒面減速電機選型_斜齒輪減速機選型_傘齒輪減速器選型_蝸輪蝸桿伺服電機減速機選型
標簽:  減速電機故障案例分析